“今年一季度日子很難過?!鄙綎|某發(fā)電央企主要負責人在時長30分鐘的采訪中,屢次重復這句話。
國家能源局4月17日發(fā)布的用電量數(shù)據(jù)顯示,受新冠疫情影響,今年一季度,全國全社會用電量1.57萬億千瓦時,同比下降6.5%,增速比上年同期回落12個百分點。在電力生產方面,國家統(tǒng)計局發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,一季度全國發(fā)電量1.58萬億千瓦時,同比下降6.8%。在此形勢下,作為我國電力生產的絕對主力,煤電行業(yè)首當其沖。
(文丨本報記者 盧彬)
發(fā)電量銳減引發(fā)連鎖反應
處于此次疫情漩渦中心的武漢,用電需求受到極大影響。武漢某大型發(fā)電企業(yè)工作人員向記者透露,他所在電廠今年2、3月份的發(fā)電量同比銳減57%和65%。
記者了解到,目前山東電網日均用電量水平在14億千瓦時左右,其中“外電入魯”大約占到3.4億千瓦時,新能源發(fā)電約1億千瓦時。山東的火電裝機容量全國第一,剩余不到10億千瓦時的電量對山東超過1億千瓦的本地煤電機組而言,顯得有些僧多粥少。
“靠近城市中心的、帶供熱面積多的電廠,情況相對還好一些,因為調度上會有所傾斜?!鄙鲜銎髽I(yè)主要負責人告訴記者,由于疫情與冬季供暖期有重疊,今年一季度,供熱機組的負荷狀況要明顯好于其他機組,“以前總說居民供熱不掙錢,但今年承擔供熱任務的機組至少在發(fā)電量上有保障?!?
“以往過了春節(jié)假期、正月十五之后,電量需求基本就起來了。但今年到目前為止,電量還沒有恢復到應有的水平?!鄙鲜鲐撠熑吮硎尽?
除了對用電需求造成影響,疫情還導致人員流動受到限制,部分電廠的生產計劃也被打亂。
“本來計劃春節(jié)期間進行機組檢修,疫情導致檢修人員不能按期到位,檢修工作只得推遲?!睆V東某發(fā)電企業(yè)負責人透露,他所在的電廠因此沒能按期完成檢修,這讓本就不樂觀的負荷水平雪上加霜,“檢修推遲,復工開機也就滯后,這使得今年一季度的電量情況較去年已經沒有可比性。但即便按照原計劃,預計發(fā)電量也會下降20%左右。”
“疫情導致用電量水平偏低,影響電廠利潤;低負荷水平下,能耗強度提升,相當于多燒了煤,抬高了電廠成本;長期低負荷運行,機組排放指標受影響,電廠要受考核,利潤又要減少?!痹撠撠熑吮硎荆瑔卧陔娏肯禄@一點上,疫情就已經在煤電行業(yè)引發(fā)連鎖反應。
煤價下降帶來的利好有限
計劃電量放開、煤價居高不下、利用小時數(shù)降低、環(huán)保改造不斷……面對來自行業(yè)內外多方壓力,煤電行業(yè)陸續(xù)出現(xiàn)區(qū)域性、行業(yè)性虧損,目前虧損面仍維持在50%左右。而近期唯一能讓煤電企業(yè)略感欣慰的,是動力煤價格結束了將近三年的持續(xù)高位運行,開始呈現(xiàn)下跌趨勢。
2019年全年,動力煤價格持續(xù)走低,至2019年10月底,CECI沿海指數(shù)5500大卡綜合價首次低于“綠色區(qū)間”上限570元/噸;今年2月,受到春節(jié)假期與煤礦復產受限的影響,該價格一度反彈至560元/噸,但隨著煤礦陸續(xù)復產,又再度恢復下跌趨勢;3月27日,各熱值規(guī)格品市場價格均已低于年度長協(xié)價格;截至4月9日,5500大卡綜合價已跌至531元/噸。
雖然對比2019年同期,目前CECI沿海指數(shù)5500大卡綜合價跌幅已超10%,但多位電廠負責人表示,煤價下降對電廠經營情況的改善作用有限。
“對電廠經營肯定有好處,但是改善還談不上。”上述山東發(fā)電央企主要負責人表示,由于發(fā)電量難以保證,導致固定成本無法覆蓋,即便煤價有所降低,但變動成本的小幅降低難以扭轉經營形式。“就像現(xiàn)在很多受疫情影響的外貿企業(yè),即便原材料價格穩(wěn)定甚至降低,如果拿不到訂單,產量上不去,企業(yè)還是很困難?!?
“電廠按市場價采購的煤炭只是一小部分,‘大頭’還是長協(xié)。”某發(fā)電央企工作人員告訴記者,“盡管市場煤價格下行,但由于行業(yè)普遍預判今年煤價仍將繼續(xù)走低,因此煤、電雙方對于年度長協(xié)煤的價格始終談不攏。據(jù)我所知,包括五大發(fā)電在內的許多發(fā)電企業(yè),目前都還未完成2020年度長協(xié)合同的簽訂。究竟電廠能享受多大的降幅,現(xiàn)在還說不好?!?
這一說法也得到了中電聯(lián)相關知情人士的證實。3月31日,中電聯(lián)燃料分會組織召開了2020年下水煤中長期合同專題協(xié)調溝通視頻會議。根據(jù)會議信息,盡管煤、電雙方早在2019年年底就已對陸運直達煤初步達成一致,但雙方在下水煤中長期合同的取消捆綁銷售、優(yōu)質優(yōu)價等合同條款方面還在進一步商談溝通,尚未達成一致?!斑@給東部沿海地區(qū)用電需求恢復后,特別是迎峰度夏期間的電煤保障帶來較大不確定性?!痹撝槿耸糠Q。
多方面擠壓致經營風險放大
“現(xiàn)在來看,未來十幾二十年,我國肯定還離不開煤電,但按照目前的形勢發(fā)展,會有更多煤電企業(yè)持續(xù)虧損,最后只能破產?!庇袠I(yè)內人士對記者表示,目前煤電行業(yè)背負巨大經營壓力,已越來越難以承受,“這從2019年國電投、大唐等發(fā)電企業(yè)頻頻掛牌交易旗下燃煤電廠就可見一斑。即便有觀點認為電力行業(yè)有國家‘兜底’,但若這種虧損局面持續(xù)下去,對于行業(yè)的發(fā)展也將是十分不利的。”
該人士指出,部分地區(qū)仍然存在退出落后產能不堅決、不到位的情況,正在持續(xù)影響著高效煤電機組的生存狀況?!艾F(xiàn)在煤電企業(yè)一方面要為可再生能源消納讓路、調峰,利用小時數(shù)和發(fā)電量受到擠壓,另一方面,一些本該淘汰的落后產能始終無法退出,本該由高參數(shù)、大容量機組進行替代的這部分供電、供熱市場空間仍然被小火電、小鍋爐占據(jù)?!?
據(jù)介紹,煤電為風電、光伏盡可能多地并網讓了路,但許多百萬千瓦超超臨界機組在拓展供熱市場時,卻被容量低至1.2萬千瓦甚至0.6萬千瓦的“釘子戶”攔住了去路。多方擠壓下,煤電行業(yè)現(xiàn)金流緊張、融資難度大等風險正在逐漸暴露、放大。