中國儲能網(wǎng)訊:——專訪中國電力企業(yè)聯(lián)合會秘書長王志軒
建議從中央預(yù)算內(nèi)投資、節(jié)能減排專項資金和國有資本經(jīng)營預(yù)算中,安排專項資金,用于脫硝改造;建議根據(jù)實際運行情況對成本補償額度進行適當分級,避免“一刀切”
國務(wù)院日前印發(fā)的《節(jié)能減排“十二五”規(guī)劃》明確提出,要求推進電力行業(yè)脫硫脫硝。“十二五”期間將嚴格落實脫硫電價,研究完善燃煤電廠煙氣脫硝電價政策。目前,我國火電脫硝改造情況如何?火電脫硝補貼電價是否需要提高?如何完善燃煤電廠煙氣脫硝電價政策?帶著諸多問題,《中國能源報》記者專訪了中國電力企業(yè)聯(lián)合會秘書長王志軒。
在建、擬建、已投運脫銷機組
超2.4億千瓦
中國能源報:目前,國家對脫硝電價補貼政策到了一個什么程度?
王志軒:2011年11月,為鼓勵燃煤發(fā)電企業(yè)脫硝改造,物價部門對部分省市的部分電廠試行0.8分人民幣/千瓦時的脫硝電價,但是此電價不能足額補償脫硝機組的投資及運行成本,再加上《火電廠大氣污染物排放標準》修訂趨嚴后,脫硫、除塵裝置改造投資及運行成本的提高,使本已虧損的火電企業(yè)更加雪上加霜。
中國能源報:中電聯(lián)在脫硝補貼方面做了哪些工作?
王志軒:中電聯(lián)一直關(guān)注脫硝成本問題及促進成本進入電價,為此進行了大量調(diào)研工作。一方面受政府委托對脫硝產(chǎn)業(yè)發(fā)展、技術(shù)路線、控制規(guī)劃、行業(yè)標準、經(jīng)濟政策等進行研究,主要成果包括《中國氮氧化物控制戰(zhàn)略研究》、《火電廠氮氧化物控制產(chǎn)業(yè)化技術(shù)路線研究》、“十一五”期間的《現(xiàn)有燃煤電廠氮氧化物控制規(guī)劃》、《“十二五”電力氮氧化物控制規(guī)劃》、《火電廠煙氣脫硝經(jīng)濟政策研究》等;另一方面,認真對火電企業(yè)和脫硝公司進調(diào)研,客觀如實測算成本,并向政府部門反映企業(yè)訴求。
中國能源報:您上述提到的《“十二五”電力氮氧化物控制規(guī)劃》不知能否透露主要內(nèi)容?
王志軒:中電聯(lián)所做的火電脫硝規(guī)劃是受國家發(fā)改委委托開展的研究性質(zhì)的工作,在2009年完成。是為國家制定“十二五”氮氧化物控制的目標、任務(wù)、措施、政策提供參考。具體內(nèi)容包括了分地區(qū)、分機組類型、分煤種等分析了電力NOx的排放特點;提出現(xiàn)有燃燒電廠NOx治理措施方案;從技術(shù)、資金、脫硝產(chǎn)業(yè)的支撐能力方面分析方案的可實現(xiàn)性;提出規(guī)劃目標值、重點項目、所需的資金需求和運行成本;提出相關(guān)政策建議和保障措施。應(yīng)該說為國家規(guī)劃制定發(fā)揮了一定作用。但由于研究時間較早,電力發(fā)展和環(huán)保要求都已發(fā)生了變化,建議進一步完善后發(fā)布。
中國能源報:目前各地火電脫硝改造情況怎么樣?火電企業(yè)是否有困惑?
王志軒:據(jù)統(tǒng)計,截至2011年底,全國已投運煙氣脫硝機組容量約1.4億千瓦,占火電機組容量的18%,規(guī)劃和在建的煙氣脫硝機組已超過1億千瓦。隨著《火電廠大氣污染物排放標準》及相關(guān)規(guī)劃的出臺,政府與電力企業(yè)脫硝責(zé)任書的簽訂,各發(fā)電集團公司積極按要求進行脫硝改造,但由于火電企業(yè)虧損、脫硝電價不到位、排放標準過嚴、改造工期過緊、改造資金難以籌措等原因,部分電力企業(yè)改造進展相對較慢。
經(jīng)企業(yè)認真研究,由中電聯(lián)、五大發(fā)電集團、神華集團共同行向政府有關(guān)部門反映了情況,提出了關(guān)于加快完善火電煙氣脫硝經(jīng)濟政策合理安排脫硝機組改造工期建議。
0.8分的脫銷電價補貼過低
中國能源報:如何盡快完善脫硝電價配套政策措施?
王志軒:完善電價配套政策措施是多方面的,具體包括:一是依法盡快出臺全國性脫硝電價政策,彌補因脫硝引起的虧損加重。二是給予脫硝改造工程專項資金支持,緩解企業(yè)脫硝改造工程資本金籌措的困難,如從中央預(yù)算內(nèi)投資、節(jié)能減排專項資金和國有資本經(jīng)營預(yù)算中,安排專項資金,用于脫硝改造;將企業(yè)繳納的排污費全部補助所繳企業(yè)等。三是為降低脫硝改造工程運行成本,建議國家對脫硝改造工程提供專項免息貸款或低息貸款。四是加強對脫硝進行監(jiān)管的同時,也要監(jiān)管電價落實的情況。五是電力行業(yè)煙氣脫硝的設(shè)計施工、運行維護、成本控制等方面所積累的經(jīng)驗不足,需要針對典型脫硝工程開展后評估相關(guān)工作,總結(jié)經(jīng)驗為技術(shù)、經(jīng)濟及相關(guān)政策的制定和修改提供參考。
由于煙氣脫硝成本與機組的規(guī)模、選取的還原劑種類、改造的范圍、機組的年利用小時、服役的時間等都密切相關(guān),成本存在較大的波動,因此建議應(yīng)當根據(jù)實際運行情況對成本補償額度進行適當分級,避免“一刀切”。從根本來說,要通過科學(xué)合理的電價形成機制來統(tǒng)籌解決火電廠綜合環(huán)保成本問題。
中國能源報:之前采訪時有專家表示,脫硝補貼每千瓦時加價0.8分的試行政策,補貼夠了,以之前的脫硫經(jīng)驗看,隨著脫硫脫硝相關(guān)技術(shù)的進步與應(yīng)用,它的費用肯定會下降,不用漲補貼了。對此,您怎么看?
王志軒:我個人的看法是要針對具體問題具體分析,不能過于籠統(tǒng)。
有幾點需要注意:首先,0.8分的脫硝電價補貼過低,且由于過低的電價和惡性競爭對脫硝質(zhì)量有很大影響,對未來不斷改造和增加成本形成隱患,這恰恰是脫硫的教訓(xùn)。二是煙氣脫硫與脫硝的系統(tǒng)原理、工藝流程及設(shè)備等完全不同,兩者的可比性不強。如脫硫在成本構(gòu)成中其設(shè)備投資所占比重較大,而脫硝在成本構(gòu)成中其催化劑、還原劑物耗和相關(guān)的電力生產(chǎn)系統(tǒng)改造投資所占比重較大,同時,脫硝設(shè)計、建設(shè)在國內(nèi)市場中競爭較充分,一開始就出現(xiàn)了低價競爭的白熱化狀態(tài),很難簡單說有較大的成本下降空間;三是有關(guān)催化劑的后處理基本上沒有考慮,這亟需向國家有關(guān)部門提出要求,后處理也是需要增加成本的。四是脫硝電價應(yīng)當依據(jù)成本制定,現(xiàn)在不夠就應(yīng)彌補,如果真的下降了,電價應(yīng)當及時再往下調(diào)。